本報記者 王偉健
2025年10月25日08:05 來源:人民網-人民日報
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堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上,堅持智能化、綠色化、融合化方向。
——摘自《中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議公報》
10月22日下午3點,江蘇蘇州華星光電技術有限公司8.5代液晶面板工廠的中控室電子屏上,不斷跳動著一台鍍膜修復設備的缺陷畫面。“這是生產線上出現了次品,過去出現這種情況,技術人員得反復辨別確認,現在不需要人工去干預,我們的‘數字員工’會處理。”蘇州華星公共事務經理章棟梁說。
說話間,“數字員工”已經行動起來。先是將產品實時畫面與缺陷樣本庫進行比對,迅速找到面板線路上的一處斷點,之后下達操作指令,車間內的設備隨即對產品開展“激光手術”。幾秒鐘時間,線路斷點就修復完成了。
如今,蘇州華星已將車間內上千台設備和每一條管道,都“克隆”進了中控室的電子屏,由“數字大腦”進行智能化管理。
“生產一片液晶面板要經過200多道工序,給這樣一條工藝復雜的生產線量身定制‘數字大腦’,很不容易。”公司智能制造總監尤偉說。
2021年,為降本增效、提升競爭力,公司決定對這條大型生產線進行數字化改造,組建了由數十名資深工程師組成的人工智能項目攻關組,尤偉擔任牽頭人。“一開始就遇到了難題。”尤偉說。雖然他有豐富的生產管理經驗,可在數字算法方面了解甚少﹔項目組引進的人才雖精通算法,但在面板生產工藝方面卻是門外漢。
為解決這一難題,尤偉鑽研起數字算法。慢慢地,他提出的智能化解決方案需求越來越專業,大家一聽便懂,配合變得默契起來。
轉型的過程,一路都在爬坡過坎。尤偉回憶,“數字員工”剛上線進行測試時,表現不盡如人意。比如,當次品面板上出現黑點,“數字員工”常常分不清是異物還是斷線。
為了讓“數字員工”變得“聰明”,項目組一邊投喂大量場景數據,一邊繼續優化算法。嘗試了上千種方案后,系統終於調試到最佳狀態,可以精准判斷各類面板微觀缺陷原因並作出修復決策。“有時比老師傅還靠譜。”公司生產主管尤昊說,“前段時間,系統通過分析一台重要設備的扭矩、震動、壓力等多維度實時數據,發現設備存在故障風險並發出預警,讓我們能提前介入,避免了損失。”
在蘇州華星,人工智能應用到研發設計、生產制造和設備運維的全過程,好比公司有了聰明的腦、銳利的眼、靈巧的手。和轉型前對比,公司良品率從95%提升到98%,運營成本降低7.74%,全員勞動生產率提升123.91%。“生產線改造前,從一片玻璃基板到一片液晶面板,生產周期起碼要七八天。有了‘數字大腦’后,4天就能完成。”章棟梁說。
《 人民日報 》( 2025年10月25日 05 版)

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